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全面入市时代,风电效益困境待破局

发布:2026-06-11 · 事件:2026-06-11 07:01:00
全文 1016 字,阅读大约需要 2 分钟 未经许可严禁以任何形式转载 南方能源观察 微信号:energyobserver 欢迎投稿,投稿邮箱: eomagazine@126.com 何诺书 日前,多家上市发电企业公布年度财报,披露旗下新能源资产上一年度的关键数据。其中,新能源项目的年利用小时数整体呈下降态势,大部分发电企业的风电项目平均利用小时数较 2024 年同期下降超 100 小时,直接影响项目收益。
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全文 1016 字,阅读大约需要 2 分钟 未经许可严禁以任何形式转载 南方能源观察 微信号:energyobserver 欢迎投稿,投稿邮箱: eomagazine@126.com 何诺书 日前,多家上市发电企业公布年度财报,披露旗下新能源资产上一年度的关键数据。其中,新能源项目的年利用小时数整体呈下降态势,大部分发电企业的风电项目平均利用小时数较 2024 年同期下降超 100 小时,直接影响项目收益。 近年来,国内新能源项目建设稳步推进,规模持续扩张,但新能源企业的收益困境始终存在,新能源产业从规模扩张向价值提升的转型面临不少阻力。尤其是 136 号文实施以来,新能源项目的上网电量与电价普遍下降,发电收益受到显著影响。 对风电企业而言,新建项目不能说必然亏损,但相较于早年的大发展阶段,在当前形势下,项目要挣钱,需要付出的精力和前期投入大幅增加。2025 年以来,风电行业“反内卷”行动初具成效,风机中标均价回升,从上游零部件生产厂商到整机厂商的利润空间都得到一定拓展。但成本压力在一定程度上向下游传导,叠加电力市场化改革的进一步深化,增量风电项目的投资回报情况不容乐观。龙源电力、三峡能源等龙头企业 2026 年一季度的财报都显示,其风电板块发电量和利润水平有不同程度的下降,发电板块盈利困难与行业装机规模不断扩张形成错位对照。 发电利用小时数下降只是当前风电项目效益问题的一个侧面。日前,北京鉴衡认证中心(以下简称“CGC”)在一个行业会议上分享了一项调查:近年来,有相当数量风电项目发电量不达标,多家大型开发企业有40%—50% 的新建项目实际发电量未达预期,对项目收益造成巨大冲击。CGC 对 120多个低效风电场的发电情况进行了统计分析,发现部分项目年实际满发小时数与可研 / 担保小时数存在较大偏差,有的项目两者间的偏差甚至超过 1000 小时。CGC 分析认为,导致项目发电量不达标的两大关键因素是风资源勘查工作不到位及风电机组性能欠稳定。CGC 的调查发现,这些低效项目的风资源勘查工作或是做得比较粗糙,或是受政策条件限制,大部分都出现测风数据不够、代表性不足、完整性欠缺等问题。而风机性能的影响大多源于对招标机组考核机制不充分、功率曲线评价不足等。 可以看出,现有或增量项目反映出的问题很多都是长期存在的,但在行业快速发展时期,这些问题会被可观的盈利水平掩盖。进入全面入市时代,项目的前期规划工作不够精细、机组招标评审不够完备、运维管理质量不高、后评价环节有所欠缺都会成为影响项目盈利的致命伤。价值提升的要求不只针对整机厂商,在电力市场竞争持续加剧的背景下,“价值深耕”对发电企业来说似乎更具警示性。扭转传统盈利模式并非易事,但在转型加速的当下,精耕细作、“锱铢必较”、跟上时代成了无法回避的必选项。 编辑 姜黎 审核 陈仪方
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